老化)6)电磁阀损坏7)进气阀打不开8)油气分离器堵死9)后冷却器堵塞死10)最小压力阀卡死11)马达轴承损坏12)三相电压过低或不平衡13)马达散热风扇损坏或散热不良14)转子卡死15)转达子盘车较重16)马达轴承没油脂落17)对地绝缘较差18)三相绝缘太低19)线路老化,端子烧焦三、空压机跑油一般有哪些原因1)油位太高,注入的机油过量2)回油管堵死3)回油管安装不符合要求(与油分离芯底部分的距离)4)机组运行时排气压力太低5)分离筒体内部隔板损坏6)机组有漏油现象7)油品不正确,产生很多泡沫8)油变质或者超过保质期使用9)外置旋装的油分,如果芯管O形环不密封,也会跑油10)机组如有回油单向阀,单向阀失控会导致机组停机后,油倒流回油分,再次启动就会跑油11)油分芯的损坏,破裂四、螺杆式空气压缩机压缩空气含油量高的原因1)油气分离器质量差2)回油管或回油单向阀堵塞3)压力维持阀开启压力过低4)使用压力过低5)油的品质出现泡沫常见的压力维持发设定在大于或者等于油气分离芯比较好用院长的,回油管的位置有没有偏移,外置的要看一下回油管和滤网或者回油单向阀空气压缩机压力维持发流速过高也会产生压缩空气含油量高的情况。不按时保养空压机的危害有哪些?江门艾高空压机
空气压缩机通过关闭吸气阀使电机空转调节排气量,但空气压缩机在空转中还是带动活塞或螺杆运动,此时的能耗约占空气压缩机满载运行时的30%~50%,将这部分能量节省下来的数量,也相当可观。(3)电机起动时所消耗的能量空气压缩机是大转动惯量负载,电机空载起动时所需的功率大致相当于电机满载运行时所消耗功率的2~3倍,时间约为1min,这部分能耗在大多数空压站中不占主要部分,在某些靠频繁起动来控制排气量的空压站时,这部分能耗就显得很大。5.结语本系统利用变频器实现多台空气压缩机的变频节能改造,在降低投资的同时实现比较好节能效果,既降低开机、停机时瞬间电流冲击对电气和机械设备的影响,又提高了设备运行的可靠性,系统至今运行十分正常,满足了生产的需要,达到了预期节能效果。如一台45KW的空压机为例:45KWX90%=(度/小时)电费计价¥,使用时间按每月30天,每天20小时,则每月注塑机油泵马达部分的电费约为:¥=¥20,655元/月二、改造后改造后空压机的节电率按平均30%核算,则每月回收效益为:¥20,655X30%=¥6,年回收效益为:¥6,X12月=74,358¥元以上*为举例说明,具体数据以试机实测数据为准。一般情况下,所有投资可于6-10个月内通过电费节省回收。。惠州两级压缩空压机免费咨询压力阀也起单向阀的作用,防止机组在卸载运行时储气罐中的压缩空气倒流至空压机。
为保证正常供气,须使压力在Po附近上下波动。Pmax是比较高压力值,当管网压力达到此值时,空压站关闭吸气阀使电机处于空转状态。Pmin是比较低压力值,即能够保证用气设备正常工作的比较低压力,当管网压力达到此值时,空压站重新开启吸气阀。一般情况下,Pmax、P0、Pmin之间关系可以用下式来表示:Pmax=(1+2δ)PminP0=(1+δ)Pminδ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间,即15%≤δ≤30%。改造后,系统可连续调节供气量使管网压力恒定,因此,可将压力设定在能满足设备用气的比较低压力值Pmin附近。改造后系统所节约的能量主要分析为:(1)超过Pmin的压力所消耗的能量改造后空气压缩机对气体所做的功可以表示为W=Pmin×Qmin,可以假设改造前压力常年工作在P1附近,此时空气压缩机所做的功可以表示为:W1=(Pmin+ΔP)(Qmin+ΔQ),式中的ΔP=δPmin、ΔQ≈Qo-Qmin,若假设系统改造前、后的管网的情况和用气的工况不变,P-Q之间的管阻曲线是一条二次曲线,通常情况下可以用直线来表示。则系统改造后的节能率η可以表示为:η=(W1-W)/W1=1-W/W1由计算可知,节能率η的值可达相应δ值的一倍以上,因此超压部分的节能潜力很大。(2)调节方法不合理所消耗的能量通常情况下,当压力达到Pmax时。
维护费用低,节省了冬季采暖的费用。适合于供热点距离空压机站近的场所。水冷型空压机余热回收系统1.喷油螺杆空压机热回收的改造应用对于有油螺杆空压机来说,压缩机工作过程中,室外空气经过过滤进入压缩机后,受到压缩,温度急剧上升。同时,空压机螺杆的高速旋转也会因为摩擦产生大量热,这些热量使得由空压机出来的油气混合物温度上升,通常达到80℃~100℃。而**终企业需要的只是空气的压力,为了保障空压机正常工作的温度要求,多余的热量需要经过冷却系统进行快速的降温,如果没有热回收系统,多余的热量就会通过冷却系统排放大气中,不仅需要额外的电能,而且造成了废热污染。因此,现在很多的老厂都对原有的有油螺杆空压机进行了热回收的改造,对这部分多余的热量进行合理的应用;在很多新厂中,设计开始就直接植入热回收系统,降低了经营费用,起到了节能减排的效果。影响喷油螺杆空压机余热回收的主要因素有:螺杆空压机排气温度、喷油温度以及喷油量等[2],其余热回收系统回收的热量主要来源于高温油。具体改造过程是在不改变空压机原有工作状态的前提下,将之前通过冷却塔的冷却系统换成余热回收系统,通过余热回收系统对高温油气进行冷却。空压机对很多企业来说都是高能耗设备,而且存在着大量的能源浪费。
空压机常见故障-内部维修资料在前几篇文章中,我们讲到了关于空压机安装的指导建议,那么安装完成后对于空压机在日常生产过程中出现的一些故障又该如何处理呢?相信很多服务维修人员不是那么十分的有经验,***就给大家详细的讲一讲关于空压机常见故障的原因。由于文章内容过多,该篇空压机常见故障也会以持续更新的方式来发表,现在先给大家介绍前5张内容一、因为转子出口温度过高而导致的故障原因1)油位过低2)冷却器堵死3)拓风槽有热气回流4)冷却风量不足5)恒温阀卡死6)冷却水流通不畅(负压)7)冷却水进口温度过高8)断油阀卡死9)回油管堵死10)油气分离器压差过大11)后冷却器堵死12)油过滤器堵塞13)空气过滤器堵塞14)转子存在问题15)油冷却器堵塞16)卸荷阀活塞损坏,卡死17)最小压力阀卡死18)软管泄露,堵塞二、马达过载故障原因1)F21过载继电器老化,接触不良,损坏2)Q15过载继电器老化,接触不良,损坏3)4)接角器故障(老化拉弧)5)电脑故障。空压机轴承过热原因分析空压机出现故障是很正常的事情。静音无油活塞式空压机热能回收工程
压缩空气的特点:空气具有可压缩性,经空气空压机做机械功使本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。江门艾高空压机
无油螺杆空压机二次换热余热回收系统也是在无油螺杆空压机一次换热余热回收系统的基础上加入软化水循环系统,由此,高温压缩空气和软化水换热,在换热温差较大的情况下,运行过程中也不会出现结垢严重的现象。这样可以值得更高温度的软化热水,能够提高整体的热回收换热效率。如图5所示,和喷油螺杆空压机二次换热余热回收系统一样,软化水系统和开式冷却塔冷却系统尽量不要同时运行。当然,也可以和图4中的改造那样,在软化水循环系统中加入新的换热器和高温空气进行换热,两者可以同时运行,但是对于软化水和高温空气换热时结垢现象不明显,加入新的换热器会带来初投资的提高,不是很经济。具体需要考虑企业的实际情况进行确定。无油螺杆空压机二次换热余热回收系统评价此系统的优点:在与高温高压空气进行换热时,换热器不容易结垢,更好的保证了换热器的换热效率,使空压机能够更加稳定***的工作。此系统的不足:设备初期投资高。结束语空压机对很多企业来说都是高能耗设备,而且存在着大量的能源浪费。本文通过以上对螺杆式空压机余热回收系统的介绍,充分论证和说明了余热回收系统能够在保证空压机稳定运行的前提下,可提高能源的有效利用率。江门艾高空压机
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