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  • 常州蚀刻液提铜循环再生,蚀刻液提铜
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蚀刻液提铜企业商机

本项目提供的蚀刻液提铜循环再生设备,技术标准已经技术监督部门备案,并己通过政策环保部门的相关检测,可实现PCB行业在蚀刻工序的废蚀刻液零排放,达到清洁生产的要求,彻底解决如今国内PCB行业中产出的大量危险液体——废蚀刻液的污染源及其扩散问题。将有危害的大量危险废物转变为循环再生资源——金属铜,在收益上对PCB企业更加有利,采用蚀刻液循环再生设备后PCB企业的生产成本大幅下降,有利于我国PCB行业的可持续发展和提高该行业的国际竞争力。该项目可作为一个国家所提倡的循环经济成功范例在PCB行业大力推广。其社会效益和经济效益及环保效益是非常巨大的。电路板蚀刻液提铜中提取铜的方法。常州蚀刻液提铜循环再生

一种碱性蚀刻液提铜系统,包括再生液槽、电解池和设置在电解池旁边的冷却池,其特征在于,所述再生液槽连接冷却池并且连接管道处设有一抽料泵和流量计,所述电解池与冷却池连接有进液管和出液管,所述进液管处设有第二抽料泵和排液管,所述第二抽料泵使电解液通过进液管和出液管在电解池与冷却池之间循环,并使**终的废弃电解液从排液管排出;所述电解池内设有若干个相同的电解槽,所述电解槽内设有石墨阳极板和经钝化处理的不锈钢阴极板,所述进液管靠近电解池的一端连接有若干喷液管,所述喷液管位于电解槽的阳极板与阴极板的底部的中间位置,喷液管的数量与电解槽的数量相同;所述冷却池内设置有一整捆由若干细小塑料管道组成的冷却盘管,所述冷却盘管通过冷媒输送管路与冷媒储存池构成循环回路,所述冷媒储存池中的冷媒为水,所述冷媒输送管路上和电解池内设置有温度测试仪。江苏废蚀刻液提铜技术电路板蚀刻液提铜回收的方法。

在中国实用新型专利申请公布号为“CN307U”,申请公布日为2015年08月26日,名为《一种改进型碱性蚀刻液再生循环及铜回收装置》的文件中,公开一种改进型碱性蚀刻液再生循环及铜回收装置,包括:电路板蚀刻机,碱性蚀刻废液,电源,母液储存桶,电动泵,自动控制单元,自动控制器,分离电解单元,分离器,电解单元,循环冷却单元和自动加药,所述的自动控制器在自动控制单元的内部,所述的自动控制单元与电解单元、废液循环单元和自动加药均电连接,(蚀刻液提铜)所述的碱性蚀刻废液流经母液储存桶并通过电动泵与分离电解单元管道连通。本实用新型采用直接无损分离电解对废蚀刻液进行电解,自动化程度高,但是铜电解的过程中,电解液温度大于70℃时,电解液中的添加剂将会失效,铜产品的质量将变差,这种改进型碱性蚀刻液再生循环及铜回收装置操作复杂、工序多,电解液的热支出远大于热收入,其循环冷却单元难以使电解液维持在稳定的温度范围内,实时检测出电解液的温度并立即进行相应调整,这将影响电解液在电解过程中的质量与析出速度。

碱性蚀刻液目前通行的做法是,在各印制板厂内储存起来,放在密封的池子或储罐内等待外单位拉走处理。外单位一般是经当地环保部门审批过有资质的回收公司,他们把蚀刻液提铜的废液拉回去后,使用化学方法(中和法、电解法、置换法)回收废液内的铜,或提炼成流酸铜产品。这些方法,工艺落后,铜回收不彻底,处理的经济效益不明显,有二次污染污染物排放。特别是碱性蚀刻,由于有大量的氨离子存在,一旦处理不当往外排放,势必对水体生态系统造成大的冲击。 氨洗水:其中含铜离子较低,采用传统的方法进行处理没有效益可言,因此没有单位愿意回收。通常的做法是排到线路板厂的废水处理站,加碱变成铜污泥,变成固体废物后交由专门环保公司处理,这样既增加了公司废水处理负荷,也增加了固体废物和污染物排放总量。国外方法:有人搞循环再生,废蚀刻液回用,文献资料偶有介绍,但搞得非常好的厂家不多。 将蚀刻液提铜自动循环再生。

我国印制线路板行业(PCB)废蚀刻液的处理方式, 蚀刻液提铜目前主要是以末端治理为主,处理方法主要有氢氧化铜沉淀法、与酸性蚀刻液混合生产流酸铜法、流酸铜电解法等。以上技术普遍存在以下问题; (1)普遍采取分散运输、集中处理的方式,在运输过程中存在跑、冒、滴、漏的现象。据统计,运输损失达3%~5%,对环境造成了污染; (2)均需要向废液里加入化学品,从而破坏了废液;成分,无法循环使用; (3)*将铜元素回收利用,而对氨氮、氯离子、硫脲等成分只采用中和处理后排放,既造成资源浪费,又产生严重的二次污染。 蚀刻液提铜入口通过管道与蚀刻机的蚀刻废液出口相接,再生液出口通过管道与再生液混合槽连接。淮安碱性蚀刻液提铜

氯化物体系线路板蚀刻液提铜在线提取铜和蚀刻液提铜回用的新工艺。常州蚀刻液提铜循环再生

蚀刻液提铜技术运用一项专门设备,把蚀刻液中的铜分离出来,使其中的铜离子得到完全回收,而分离出来的铜可以经特殊的方式生成含99.5%以上铜板。经本技术处理蚀刻液,可直接排入贵司废水站当酸使用,让PCB企业实现环保及经济效益双赢。 运用本技术,在降低了废液处理成本的同时,增加了可观的经济效益。经实际运行测算,一个月4万平米的印制板的中型企业,经该技术处理后,每年可净增效益150-200万元,使企业实现良好的经济效益和生态效益。本公司根据不同企业的产能状况,开发出不同型号的处理设备,有较强的科技研发能力。可以根据客户蚀刻液处理量,研发相应处理能力型号的设备,满足不同产能企业的生产需要。 常州蚀刻液提铜循环再生

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