凝汽器钛管泄漏的原因及处理:(1)由于防范措施不到位、施工工艺不良以及在运输过程中保护不善等原因,可能造成部分钛管存在轻微损伤。在机组运行过程中,钛管的损伤部位会进一步扩大,进而引起泄漏。(2)1号机自投产以来,经历了甩负荷、超速、高背压、退高加等试验工作和多次启停机。由于在试验和启停机过程中机组的运行参数变化较大,可能不同程度地对凝汽器钛管造成损伤或破坏。(3)虽然循环冷却水系统装有一、二次滤网,绝大部分垃圾不会进人凝汽器钛管,但海水中很多如小贝壳等坚硬锋利的异物仍有可能随海水进入凝汽器钛管。如果这些异物卡在凝汽器钛管内,在水流连续不断冲击下,会使钛管产生振动和位移,经过一段时间后钛管就会被磨穿。(4)凝汽器上面的一、二层钛管承受大量蒸汽冲击,如果此部分钛管在出厂时存在管壁厚度不够或不均匀、酸洗质量不过关等缺陷,在蒸汽的长期冲击下容易造成损坏。(5)由于凝汽器内的7,8号低加外护包壳安装工艺不合要求、材质不良、设计不完善等原因,在蒸汽的冲击下会发生局部脱落,脱落的外护包壳击伤凝汽器钛管。(6)凝汽器钛管堵头松动或腐蚀。对运行中产生泄漏的钛管,不可能把管口焊死,只能用堵头封堵。如汽水品质进一步恶化,应严格按汽水品质四级管理规定进行处理。碑林区比较好的钛管查漏哪家好
凝汽器的作用及其钛管查漏的原因分析:凝汽器的作用可以简单概括为以下两点:(1)在汽轮机排汽口建立并维持高度真空。(2)将汽轮机低压缸的排汽凝结成洁净的凝结水作为蒸汽发生器的给水循环使用。低压缸排汽离开汽轮机后进入凝汽器,凝汽器钛管管侧内流入由循环水泵提供的冷却海水,将汽轮机乏汽凝结为水。由于蒸汽凝结为水时,体积骤然缩小,从而在原来被蒸汽充满的凝汽器封闭空间中形成真空,为保持所形成的真空,抽氣器则不断的将漏入凝汽器内的空气抽出,以防不凝结气体在凝汽器内积聚,使凝汽器内压力升高。集中于凝汽器底部热井的凝结水,则通过凝结水泵送往低压加热器和除氧器方向作为蒸汽发生器的给水。安康钛管查漏参考价格水质异常时,化学运行人员应加强水质的检测,及时汇报水质变化情况;
1)凝汽器钛管堵头松动或腐蚀。对运行中产生泄漏的钛管,不可能把管口焊死,只能用堵头封堵,而堵头松动或腐蚀可能成为钛管泄漏的原因。2)凝汽器 上面的一、二层钛管承受大量蒸汽冲击,如果此部分钛管在出厂时存在管壁厚度不够或不均匀、酸洗质量不过关等缺点,在蒸汽的长期冲击下容易造成损坏。3)由于凝汽器内的7,8号低加外护包壳安装工艺不合要求、材质不良、设计不完善等原因在蒸汽的冲击下会发生局部脱落,脱落的外护包壳击伤凝汽器钛管。
钛管查漏,凝汽器作为二回路的一个重要设备,它对汽轮机的正常经济运行起着至关重要的作用。秦山二期的凝汽器有5800根钛管,在长期的运行中一旦其中某些钛管破损,就有可能使海水泄露入凝汽器,随之带入SG(蒸汽发生器)二次侧,使二次侧水质变差,钠,氯离子浓度高会导致蒸汽发生器传热管腐蚀,引起蒸汽发生器破管,后果十分严重。所以,控制好凝汽器钛管的运行,对机组的稳定运行和电厂经济效益显得非常重要。本厂两台N125机组的凝汽器进行运行中查漏,并取得成功的实践经验。钛管查漏,停机查漏,需要对凝汽器的汽侧灌水,通常采用的灌水找漏法,它是凝汽器找漏中比较有效的方法。
预防措施及建议:1)定期清理凝汽器热井并检查零部件松动情况,如发现异常要及时查明原因,落实整改。2)对凝汽器钛管的安装、检修进行全过程管理,把好凝汽器钛管安装和检修质量关。3)建议在大小修时,对凝汽器钛管进行涡流探伤检查,对有缺点的钛管进行更换或堵管。4)建议釆购先进仪器与常规查漏方法配合使用,有效提高查漏的效率和精度。5)加强对凝汽器循环冷却水一、二次滤网的点检定修管理,确保一、二次滤网随时处于可靠运行状态,保证凝汽器循环冷却水清洁安全。6)对已堵钛管的堵头进行焊接处理。7)定期安排凝汽器灌水查漏,对钛管进行清洗,发现不畅通的钛管进行堵管处理,防止内部堵塞物与钛管摩擦或腐蚀导致钛管泄漏。在灌水前必须用简易的钢管或枕木将各支撑弹簧处进行辅助支撑,防止注水后弹簧超载。灞桥区专业钛管查漏系统
钛管查漏,将汽轮机低压缸的排汽凝结成洁净的凝结水作为蒸汽发生器的给水循环使用。碑林区比较好的钛管查漏哪家好
其耐压和寿命都达不到标准中的壁厚公差要求,尽量不使用此种工艺生产的钛弯头。如何提高钛管道寿命?提高钛管件寿命而成为管道设计技术领域的一大学术难题。弯头推挤工艺是在八十年代中、后期由日本引入我国的一项钢制弯头生产新技术。由于该工艺可实现连续性生产,并且生产的弯头壁厚均匀一致,因而它迅速取代了传统工艺。相继又研制出无缝钛三通、无缝异径管等无缝钛管件产品,无缝管件的大直径可达Φ219,并达到了ASTMB363—95标准要求。推制钛弯头的加工是以无缝钛管作为坯料,在专属推制挤压机上采用管径小于成品口径的坯料推制挤压成型,成形模固定在主机上不动,有一活动推力推动管坯从右方向左方前进,坯料在成型模时,受到加热及保护,成型过程中管坯受到扩涨,对成型过程中受力分析表明,其不同部位的受力大小是不同的,但都是二向受压,一向受拉,即轴向受压、径向受压、周向受拉。整个变形过程中直径逐渐变大、弯曲、长度缩短而厚度基本不变。用网络法的实验结果证实,弯头成型时的变形主要发生在下部。坯料上画上均匀网格,成型中可观察到弯头背部成型时方格变化不大,到腹部变形越严重,网格在周向被拉长,轴向被压缩,而网格总面积不变。 碑林区比较好的钛管查漏哪家好
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